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长平公司:新工艺再升级 为瓦斯防治添“利器”

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日期:2023-05-18

来源:晋能控股集团网站

长平公司在瓦斯防治上求突破、出实招瓦斯“零超限”、煤层“零突出”为目标,积极开展新型封孔工艺试验,推动封孔工艺升级,不断提高瓦斯防治水平,有效防范和遏制瓦斯事故

以往,长平公司本煤层钻孔采用“两堵一注”封孔工艺由于3#煤属于松软低透气性煤层,煤体受动压影响较大,“两堵一注”封孔工艺存在孔口形状不规则、封孔深度不足、护孔效率低、注浆时带压压力不足、钻孔衰减快等问题,有效抽采时间不足3个月,改进封孔工艺迫在眉睫。

为提高钻孔抽采效率,长平公司先后与多家科研院校合作,开展试验新型封孔工艺及配套封孔材料的研究,深入分析瓦斯抽采效果差的原因,针对煤体碎、封孔短、带压小、衰减快、效率低的问题,采用保水性强、不凝固、不收缩的无机纳米材料,以不受临近已抽钻孔区影响、埋深较大、瓦斯含量较高、地质条件相对简单的区域作为试验地点,在五盘区本煤层钻孔首次进行无机纳米材料带压封孔试验经试验,钻孔抽采平均浓度保持在30%左右,瓦斯抽采浓度得到提升。

取得一定效果后,长平公司再接再厉,对封孔工艺进行再优化,开展了φ160mm护孔管“高低压耦合”带压封孔工艺试验。该工艺将钻孔开孔扩至17m,带压注浆2Mpa以上。试验期间,5个钻孔连抽后24小时测量初抽浓度均在55%左右,钻孔稳定抽采10天后,抽采纯量均在0.1-0.2m3/min

目前,φ160mm护孔管新型封孔工艺已在五盘区北翼本煤层钻孔、定向钻孔、部分底抽巷破碎区域投入使用该工艺在长平公司推广应用后,有效减少瓦斯超0.5%次数,单台钻机日进尺提升10米左右,大大提高了钻机施工效率。

( 作者:贾浠月 责编:温嘉幸 )